星期日, 11月 17, 2013

12cm風扇濾網支架

        搬家整理電腦時感覺卡的灰塵真是多,到賣場買了冷氣用的濾網回來裝,裁剪裝上電腦後發現12cm的風扇中心會磨到濾網發出聲音阿~,原因出在風扇啟動時把過濾網吸過來了,原本濾網上的支撐塑膠不夠力,那就做個濾網支撐架吧;量一下尺寸似乎剛剛好在UP的製作上限內,挑戰一下140mm*140mm的製作規格,畫了圖丟進RP軟體中(Fig. 1),邊緣離夾子有些近,有點擔心會碰到。
Fig. 1. 製作預覽
        夾子真的只能夾在邊緣一點點,這樣剛好可以閃過(Fig. 2),製作時間51分鐘,20分鐘花在做底面,這算是這台有史以來做過最大面積的東西了。完成(Fig. 2.),本體尺寸大小為119mm*119mm*2mm,因為還有支撐層所以實際上更大,移除這個也花了不少時間。裝上機殼殼後如預期的摩擦的雜音消失了(  ^ω^)。

Fig. 2. 濾網架
Fig. 3. 組裝上機殼蓋

後記:製作過程中因為沒有裝蓋子,發現電腦溫度遠比平常低....果然不穿衣服散熱最好阿Orz


星期二, 9月 17, 2013

瓦力WIFI多功能遙控車

        在淘寶看到的新玩具,蘋果的iOS與Android都能連線跟控制,而且透過WIFI還能影像回傳,這種價位馬上就敗了,目前淘寶寄台灣變的小麻煩,一堆限制,找了好幾家才肯運,代付也不能用了(金管會的德政??),最後還是只能用信用卡付款,手續費多好多阿= =
Fig. 1. 外包裝
        開箱~裡面沒有什麼配件,一隻偽瓦力(老實說相似點就只有2個眼睛...)跟兩本中英文說明書,中文還是繁體中文超神奇的。
Fig. 2. 瓦力與說明書
        入手第一件事當然是看看它怎麼做的:P;頭部是卡榫,往後推可以從頸部打開,內裝DC小馬達跟窩桿,能讓頭部攝影機上下移動。
Fig. 3. 頭部機構
        頭部裡面是主要的機板,紅色箭頭處是攝影機,電路板非常的小巧,使用的是RALINK RT5350F的解決方案,整體是一個小的無線路由器,透過WIFI跟手機的APP連線的,這套Multispy可以從google play上下載到。
Fig. 4. 頭部PCB


Fig. 5.Multispy APP介面

        馬達與燈的控制版藏在身體內部,也是小小一張,扣除馬達、燈號的控制線,與頭部主板連接的線路只有4條,估計可能是透過uart與箭頭處被磨掉的mcu做溝通。
Fig. 6. 身體內的PCB
結論
        遊玩過程中會發現動力不太充足,尤其轉彎時感覺像是快沒電一樣,頭部上下移動因為沒有極限開關,所以抬到最高會開始往下週而復始XD;手機APP可以錄音以及錄影拍照,光源有兩種可以選擇,白光以及夜視用的紅外線,定點拍攝時影像還算清楚,移動中晃動很大就整個糊掉了,過程會發現手機漫熱的,如果使用較低階手機延遲會非常的嚴重,整體上這價位的玩具還算不錯。

星期六, 8月 03, 2013

3D印表機-UP! Plus新版軟體v2.0

        UP!Plus新版軟體2.0正式上架了,繁體中文的亂碼大部分解決了,之前只有出現在1.18Beta版的平台水平校準在這版也加入,另外也支援下一代的UP!Plus2自動水平較準、自動噴頭高度校準,可惜我的是一代沒法測試,不知有無辦法改裝呢?
Fig 1. UP! V2.0 軟體介面
        功能上新增了硬殼、薄殼的選項,硬殼,其他細項沒有特別的變動。
Fig 2. 設定畫面
        做了幾個來試看看兩個選項有什麼不同的效果;Fig 3. 兩個底邊30mm、角度30度的金字塔,外表幾乎看不出哪個是硬殼哪個是薄殼製作。
Fig 3.
    看一下底部,薄殼做出來的沒有底面?,還是我撥離時不小心把底部移除...
Fig 4.
        恩,再製作一個六角椎是看看,很小心的慢慢撥開底層,底部依然是空的,真有趣,難道是上下平面都會裸空?
Fig 5. 六角錐
       官網對於V2.0的功能已經有說明了,第三項:【Added "surface printing" option to enable single layer printing. Surface printing is not recommended for models with bottom or models require inner fill structure, otherwise no bottom or top is printed.】,畫個頂端是平面的來試看看,果然上下都空掉(Fig 6),沒有支撐所以就直接忽略。
Fig 6.
        UP!的支撐層一直都做的很好,之前就在想能否用這個來做模型,這次改版把這功能加入了,模型的厚度雖薄但是可以達到水密效果,Fig 7.使用六角錐來承水,為了拍照方便滴入了藍色顏料。
Fig 7. 裝水測試
        結論,硬殼與1.19版勾選surface做出來效果是一樣,而薄殼做出來模型厚度約0.5mm,相當的省材料與製作時間。

星期二, 7月 16, 2013

星期六, 7月 06, 2013

包裝鋰聚電池

        在露天拍賣買的3.7V 1200mA的鋰聚合電池,有加保護板10片500元,價格算不錯,做了外殼包裝一下,當玩具的電源會比較方便安裝使用。
Fig. 1 準備材料

Fig. 2 鑽洞
準備材料:RP製做的上下蓋、兩顆4.5mm鍍銅的鐵珠當做電極使用,以及鋰聚合電池一個(Fig. 1)。

        使用電鑽在鐵珠上鑽洞(Fig. 2),把電池的電線放入再焊上(Fig. 3),再塞入ABS的殼中上ABS專用膠封裝起來,完成(Fig. 4)。
Fig. 3 焊上電線
Fig. 4 完成

星期二, 6月 25, 2013

MARUS重低音魔幻震動式行動喇叭

        昨天在大論發買的重低音震動喇叭NT799,跟原本要買的藍牙喇叭同價,感覺這比較好玩就敗這個了;重量蠻沉的,放在玻璃桌上跟木板桌上效果蠻不錯的。內建鋰電池又可以插MicroSD播放,缺點是line in跟電源是共用線,拖著mini USB尾巴小討厭,如果能有藍牙就好了。

PS:LED指示燈超亮的,刺眼到可以當小夜燈,藍紅紫各代表不同狀態。

星期五, 4月 05, 2013

製作Android機器人娃娃

    利用這連假假期做了一隻ANDROID機器人娃娃,順便測試一下卡榫以及球狀接頭的可行性。
    找了一張ANDROID的圖量尺寸來建立3D模型,ANDROID本身就是圓滾滾的,所以參數很好取得,剖面量到的值剛好就是直徑了。建好的模型如Fig.1,可以看出卡榫的位置主要在頭部與身體的接合與手臂本本體相接的地方,前者是為了安裝跟替換內部的裝置,後者是為了可以輕易的更換手臂的的樣式(我想換電鋸...)。
Fig. 1 3D模型
    總共的零件數為12個,頭身體各1件,天線腳、手肘上手肘下以及手臂各2件;手肘分成兩部分是為了組裝球狀接頭時可以把手臂球狀的部分包覆起來,達到可動卻不至脫落。決定好後將各個零件轉成STL檔餵給RP製作;(Fig.2)機器人的頭慢慢冒出來嘍。

Fig. 2. RP製作過程
Fig. 3. 組合完成
    目前尚未上色,只有用砂紙稍微打磨讓表面光滑點,質感跟結構還算OK,手部的活動也蠻靈活的;台灣最近核四炒很兇,來應景一下,這台可是吃核能的(誤)。

Fig. 4. 核能ANDROID

星期四, 4月 04, 2013

FUJI Xerox DocuPrint CP105b

    印量不大的情況下,噴墨印表機每次要用就得清潔噴墨頭,墨水的損耗遠比列印的多,雖然改用副廠填充墨水了還是很傷荷包,評估好久終於在3月底買了CP105b這台LED彩色印表機。
Fig. 1 
    官方促銷價5490元真的很便宜,但品質真是點點點╯﹏╰ ;幫切割機做版面校正的過程中出現了奇怪的偏差,原先以為是切割機的問題,沒想到列印A4對齊稿才發現原因是印表機,兩邊居然差了1mm!!(Fig. 2)。
Fig. 2 對齊稿
    長方形變成變成梯形了,馬上聯絡原廠送修(服務這點富士全錄真的不錯),工程師測半天換了一台回來,結果還是一樣...超無言囧,客服說要回報外國原廠看如何解決這狀況,不知要等到什麼時候才會有回應哩;這年頭這種爛東西也敢賣真是不敢相信阿,真不懂品管在幹什用的,之前用hp都沒出現這問題,廉價的噴墨也都很準。應該是裡面的滾筒根本就做歪了,直筒度不足阿>皿<

看來我的切割機還是得繼續停工...

星期三, 2月 06, 2013

小型加工機 (1)


    廢物利用~最近常聽到『丟掉是垃圾,回收是資源』,有時送洗的PCB回來邊緣會有些餘料需要移除,丟掉真的太浪費了,好歹它也是玻璃纖維加銅箔阿;利用RP做了8塊固定座,把這些的扁長型的板子組成一個框架,正好可以拿來做小型加工機的支架,目標可以刻電路板跟軟材料。
Fig. 1. 3D CAD圖 & 實體圖
    之前拆光碟機時入手幾根3mm的軸跟自潤滑套,稍微規劃一下架構,決定上方只架Y軸與馬達主軸,下方則放置X軸與Z軸。

Fig. 2. Y軸平台兩端
     一樣利用RP來製作所需的零組件,Fig.2是剛出爐的移動平台兩端,這兩片做了2小時半...真的有夠久;動力源是在露天買的帶有減速機的小步進馬達,傳動方式則是利用齒輪跟齒條來驅動平台位移(Fig 3)。

    滑塊的部分包含了步進馬達的固定架、主軸的安裝孔位以及安裝自潤滑套的孔位。用RP製作最麻煩的地方是移除支撐層的手續,每次都要花掉不少時間,尤其孔穴中的部分更是難以移除。

    塞入圓棒、齒條,調整一下平行度,組裝後完成以後就像Fig. 1;安裝馬達的驅動電路試跑一下,一開始電流過低轉不動,稍微調高驅動電流後已經可以平順的移動了。單軸完成,接下來再來做其他的部分。
Fig. 3. 步進馬達 & 滑塊
 


星期日, 1月 27, 2013

減速機齒輪試作

    在機械應用上齒輪是很重要的元件,但是除了買現成的齒輪來利用外,很不容易隨自己意思來訂製,這次利用RP製作模數0.5的正齒輪來測試一下效果。

    做了18T與50T兩個齒輪與架子,50T的齒輪上面連結一個20T的齒輪;把步進馬達鎖上架子,18T齒輪裝在馬達軸上,接著軸心穿過軸承與50T大齒輪,組裝好就可以上電試跑摟。

結論:
    使用RP製作m0.5的齒輪還是有點勉強,齒型有些微變胖了,m1的效果可能會比較好;至於傳動的結果還算可以,有興趣可以看一下影片。

星期五, 1月 25, 2013

G.F電池保存箱

        跟RCTW上的廠商購入的2號電池保存箱,外型蠻像放彈藥的,在路上不知會不會被警察杯杯攔下來(汗||!),原先是要買充電站,可惜小的已經停產,大的又太大只好做罷。

        內層加購了防火綿,之前有一顆摔機撞凹而膨起來的電池,還能用但是又有點擔心它不知何時會短路燒起來,鋰電池燒起來蠻恐怖的,暫時先放進這盒子鎖起來,預防企鵝窩燒光光。